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“三個20%”目標,實現!
時間:2025-10-15    來源: 東方電氣微信公眾號

2024年,東方電氣集團所屬東方電機以建設“11238”精益運營體系為指引,開展了一場關于節奏、信任與經營智慧的精益管理變革,在試點單位風電電機分公司、電動機公司啟動“產品交付綜合能力提升”專項攻堅,定下“三個20%”目標——產品交付周期、物料齊套率、供方質量合格率均提升20%。一年來,這個目標已經實現,這場變革沒有復雜的理論堆砌,而是把“過日子的道理”搬進車間,讓生產踩準了屬于自己的“節拍”。

變革前的風電電機分公司車間,常常出現物料堆積的現象。2024年初秋,班組長楊雨杭看著眼前堆積如山的物料犯了難:由于生產工序的安排和銜接問題,42個鐵芯、30個轉子堵在工位前無從下手,而定子嵌線工序卻又因缺料已停工3天。

“計劃說變就變,剛要做40臺6.X機型,又插單6臺4.X的,這活怎么干?”工人間不理解的聲音此起彼伏。更令人頭疼的是,庫存占了一半車間面積,工位越擠越小,交付壓力卻像滾雪球一樣越來越大。

轉機始于2024年11月的產品交付綜合能力提升啟動會。會上明確的“拉動式生產”和“節拍化管理”,成了破解困局的鑰匙。“拉動式生產”就是“按需生產”,后工序需要什么,前工序才生產什么。“節拍化管理”就是讓生產跟著客戶需求的節奏走。

理念雖清晰,落地卻艱難。例如,某產品按照客戶需求,生產節拍需達到1小時/臺,但現實是轉子裝配1.67小時/臺、定子裝配2小時/臺,各工序節拍均衡率偏差最高達100%?!案鞲筛鞯摹⒒ハ嗟却氤善范逊e,這便是當時車間的日常。”工藝員董崢嶸說道。

為了讓各工序“同頻共振”,就必須事先做好產線節拍的測算工作。董崢嶸帶著車間團隊從優化布局入手,他們把轉子裝配調到離動平衡機最近的位置,來回轉運時間節省1小時;定子浸漆改用“三臺同浸”模式,生產效率提升33%的同時還降低了成本;轉子法蘭絕緣套筒換成分瓣式,每臺裝配時間縮短3小時。這些看似細微的調整,像給生產線打通了“任督二脈”。

看板管理的推行,則讓生產節奏變得可視化。車間掛上節拍看板,每周五更新下周計劃,還推行“一用一備一緩沖”規則——做完一套再領一套,綠色號牌實時反映物料流轉狀態。

小小一塊看板,解決了裝壓班組長文長金關切的效率問題:“推行看板管理一個月后,計劃效率提升了20%,問題響應速度快了一倍。”

“找東西”也曾是車間里的隱形浪費。以前工人上班20%的時間都在問“扳手呢?”“吊耳在哪?”生產部門負責人袁學梅見狀,推動“定置、定量、定容”的“三定”管理,根據生產流向和工位布局,對所有物品進行100%定位標識。兩個月后,車間現場一目了然,生產效率提升10%以上。

這場變革中,員工的轉變是最寶貴的收獲。總裝組肖云翔起初還尋思:“節拍生產聽著厲害,但是真能落地起作用嗎?”可當他發現,把工具擺得更順手這樣的小改進,不僅省時省力,還能讓工資漲起來,積極性一下子就被調動了。大半年下來,員工自發主動提出20多項改善建議,“精益改善小能手”成了大家的新頭銜。

變革的成效很快顯現。風電電機分公司月產能首次突破248臺,產能提升100%,產品交付周期縮短21.8%,物料齊套率提升23%,清理物品12000余件,釋放場地2000平方米;電動機公司也不甘示弱,產品交付周期縮短21.1%,物料齊套率提升至29.64%,供方NCR發生率下降54.88%。

如今,在風電電機分公司和電動機公司的車間里,再也不見往日的擁擠雜亂,取而代之的是暢通的生產線和員工臉上的笑容。

這場精益變革是東方電氣扎實推進精益管理的生動案例,沒有高科技神話,只有對經營智慧的回歸——“過日子不會囤半年菜,生產也不該堆用不掉的零件;一家人做飯要配合,各工位也要踩同一個節奏?!边@場關于節奏、信任與經營智慧的變革,不僅為企業生產管理積累了寶貴經驗,更讓“精益”二字深深扎根在每個員工心中,為未來的發展注入了源源不斷的動力。

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